2025年上半年,选煤公司龙华选煤厂产能较去年同期增长60%,生产成本降低3.24%,精煤合格率保持100%。“一增一降”背后,折射出龙华选煤厂管理质效的提升。
单日产量突破3.3万吨
“只要守住安全底线、保障生产顺畅,就大胆地去创新创造。”龙华选煤厂厂长薛玲军说到做到。面对系统运煤量偏小,不能与矿方同步运行,导致设备维护检修不能及时跟上,设备故障影响系统运行时间等困境,薛玲军带领技术人员分析系统运行参数、查找问题根源、修复完善系统,大胆提出提升系统带煤量的设想,单小时带煤量从1800吨提升到2000吨满负荷运行。带煤量的提升不仅能有效满足矿方洗选煤的要求,更为设备的维护检修赢得时间,设备故障影响运行时间从年初的18小时/月降到4小时/月。
“过去因带煤量小,系统基本24小时运行,设备检修维护常常处于被动状态,导致设备故障时间居高不下,直接影响到洗选煤的产量,现在系统运煤量的提升,打通了整个运行系统,形成运行、检修良性循环。”厂长助理王利兵兴奋地说道。
同时,创新实施生产2天集中检修4小时的“2+4”运行模式,成立“设备运行质量”攻坚小组,对“卡脖子”环节进行定向改造,实现了对矿井生产的“零影响”,单日产量突破3.3万吨,刷新该厂历史记录。
介质单耗降幅40.54%
一边是生产系统安全稳定运行,一边是全面实施精细化管理,生产消耗大幅下降。在“四种经营理念”的引领下,龙华选煤厂开展精细化管理,修订《生产运行考核管理制度》,建立“日对比、周总结、月分析”的经济分析机制,对生产过程中的各类介质、药剂消耗以及影响设备运行时间进行统计分析,针对药剂、介质等洗选耗材,推行“精准配比+动态调优”技术,有效降低药剂单耗。
自4月份实施统计分析以来,介质单耗从0.37kg降至0.22Kg,降幅40.54%,絮凝剂单耗从8.41g降至5.76g,降幅31.51%,凝聚剂单耗从39.37g降至18.28g,降幅53.56%,节约费用约30万元。
矿方满意度大幅提升
“作为乙方,我们要牢固树立服务意识,全力为矿方做好生产保障”薛玲军谈道。该厂秉持“全力服务矿井生产”原则,精准对接甲方需求,提供“量体裁衣”式服务。在龙华矿业提升产品效益、增加块煤率的系统改造中,该厂积极对接、全力提供技术服务,对两台精煤脱介筛上层筛板进行改造,在下料溜槽加装缓冲板,产品仓中加装螺旋溜槽。通过多个举措,龙华煤矿洗籽煤限下率从16%降至12%,块煤率由33%提升至36%,得到矿方的高度肯定。
“龙华选煤厂是一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献,能打胜仗的队伍,是值得信赖的伙伴。”龙华选煤厂甲方负责人刘海胜说道。
安全运行3285天
“我们树立安全是1、合规是底线、业绩是尊严的管理导向,不断向安全要效益,选煤厂安全运行3285天。”副厂长杨伟桥谈到。
该厂筑牢安全管理防线,以“四项技术”实施应用作为质量固安、系统提效的有力抓手,全面推动安全生产标准化提档升级。厚植“遵章操作、安全为先”理念,深入贯彻“六十四网格——安全屋”安全环保管理体系,创新建立了“12354”安全环保管理理念,筑牢安全生产防线。
管理人员带头学工艺、学技术、学管理,坚持每周一次集中学习、一次考试检测;每班班前会必进行安全宣誓及安全风险辨识,有效提升全员安全意识和技能水平,实现“要我安全”到“我要安全”的转变。(贺飞)