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破碎机优化一小步,效益前进一大步——选煤公司小庄选煤厂原煤破碎机改造纪实
发布时间:2022-01-20     作者:张亮       来源:选煤公司      分享到:

“集控、集控,214原煤破碎机有异响,需要停机检查一下。”

听到对讲机里的声音,机修班长党国在现场检查发现破碎机轴承瓦坐温度偏高,调心滚珠轴承有所晃动,判定为破碎机轴承损坏。

而每每破碎机轴承损坏之时,更换轴承必须将配套的联轴器割除后才能继续作业,工作效率大大降低。此问题得到该厂管理人员的高度重视,并立即成立技术攻关小组,令其对破碎机故障问题进行深剖,以经济新常态下能源产业发展的政策方针为指导,以促进能源产业绿色清洁高效发展为导向,从小到大,仔细研究每个部件,作出整改方案,以避免今后此类故障的发生。

改造原机润滑油路,延长破碎机使用寿命

经勘察后,破碎机轴承损坏是原机润滑油路采用单侧端盖润滑设计所致,轴承得不到充分润滑。

技术攻关小组多次进行研究、讨论,最终决定将原机单侧润滑油路改为双侧润滑油路。对破碎机轴承杯内部进行优化设计,将油封唇口方向改为向内,轴承端盖的进油孔改为两路润滑模式,从而革除原机润滑油路存在的弊端。

经落实改造后,破碎机轴承得到了充分润滑,避免了因油脂过多导致的轴承升温现象,从而大幅度降低破碎机轴承损坏的频率,延长破碎机的使用寿命。

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革新原机联轴器,降低破碎机“事故率”

针对“破碎机轴承损坏,专业工具无法对其进行拆除,必须将配套的联轴器割除后才可进行更换,导致费工、费时、费料”的问题,技术攻关小组与选煤公司机电动力部进行及时沟通,讨论决定革新原机联轴器,将原有的鼓形齿式联轴器更改为涨紧式蛇形弹簧联轴器。

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革新原机联轴器后,若破碎机轴承发生故障,只需将涨紧式蛇形弹簧联轴器的涨紧螺栓拆除,即可快速对轴承进行更换,且联轴器可做重复使用,合理降低资源浪费。

经过落实改造后,涨紧式蛇形弹簧联轴器完全可满足生产需要,有效降低破碎机的“事故率”,减轻员工的作业劳动强度,大幅度提高生产效率,员工“幸福感”指数直线上升,并且改造后每年可节约材料配件费用9万元,降低生产运营成本,大大提升经济效益。

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以上对原煤破碎机所做的优化改造均已实施,并且积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时代发展理念,现设备已良好运行两个月之久,保障了小庄选煤厂安全生产,鼓舞了全厂员工的工作士气,营造了全员“五小创新”的良好工作氛围,同时也体现出选煤团队专业的技术力量,提升了核心竞争力。(张亮)


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