今年以来,神木公司红柳林运营中心以“小改小革”为切入点,聚焦生产痛点难点,面对锅炉水处理间软化器盐水溶解难题,通过实施压缩空气反吹技术,仅用低成本投入就让软化水系统效率提升超50%,实现从盐粒沉淀的“老大难”到气力搅拌的“新突破”。
盐床难题威胁锅炉安全
改造前,软化器吸盐罐采用静态自然溶解方式,该工艺存在多项技术短板:盐粒因密度高迅速沉淀结块,形成难以溶解的“盐床”;溶解过程缺乏有效搅拌,导致罐内出现“上层不饱和、下层未溶解”的高度不均现象;更重要的是,盐水浓度波动幅度高达±15%-20%,严重影响了钠离子对树脂中钙、镁离子的置换效率,导致树脂再生效果差。长期运行下,锅炉受热面结垢风险陡增,金属腐蚀问题隐患重重,成为制约安全生产的“卡脖子”难题。
“气力搅拌”精准破题
项目团队创造性利用现有空压机系统,将压缩空气通过DN15不锈钢管引入吸盐罐底部,通过布气装置均匀释放压缩空气。气泡群在上升过程中产生持续扰动力,既有效抵消盐粒重力防止沉淀,又通过微射流作用打破盐粒团聚体,极大增加了溶解界面。该系统还配备了简易阀门控制,操作灵活、稳定可靠,实现了溶解过程的强效化和均匀化。
节能降耗成效显著
改造后系统关键性能大幅提升:盐粒悬浮率达到95%以上,沉淀现象基本消除;溶解时长由4-6小时缩短至2-3小时,效率提升超50%;盐水浓度波动范围控制在±5%以内,系统稳定性显著增强;软化水合格率持续稳定在100%,树脂再生能力明显恢复。从盐粒沉淀的“老大难”到气力搅拌的“新突破”,红柳林运营中心用实践证明:基层创新无需“高大上”,只要瞄准痛点、精准发力,小改造也能释放大能量,为企业高质量发展吹响“创新号角”。(段朝欣)